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研究成果

关于UH24-2000/4000型液压机横梁等结构件的振动时效效果实测报告

关于UH24-2000/4000型液压机横梁等结构件的振动时效效果实测报告



                                                          济南西格马科技有限公司 

    2004年8月10日到22日,受某锻压机床有限公司委托,济南西格马科技有限公司针对YH24型液压机的拉伸滑块、移动工作太、上横梁、下横梁、压边滑块共五个焊接组件的振动时效工艺,采用电测盲孔法在时效前后对工件的残余应力结果进行了实测。结果表明:五个工件的等效应力水平的平均值从217Mpa降到92Mpa,达到振动时效行业标准JB/5926-91的要求。

一、 电测盲孔法
1、盲孔法测残余应力的基本原理
    假定一块各向同性的平板中存在某一残余应力σr,若钻一小孔,孔边的径向应力将下降为零,孔区附近应力也将重新分布,如图1所示,阴影区为钻孔后应力的变化,该应力变化称为释放应力,由应变计感受其应变,应变计离孔边越近。则感受的应变越大,灵敏度也越高,通常表面残余应力是平面应力状态,其有两个主应力σ1、σ2和主应力方向θ等三个未知数,可用由三个应变片组成的应变花进行测量。
本实验采用ZDL-Ⅱ型机械钻孔装置,孔径φ1.5、孔深2.0
2、应变片、应变花
    许多金属导线的电阻相对变化与它的线应变成正比。
    dR/R=k0ε k0为导线的灵敏系数
    利用这一应变-电阻效应可制成电阻应变计。将三个应变片的中心布置在某一圆周上,每个敏感栅方向指向径向,可制成应变花。根据三个应变片的夹角不同科制成直角应变花、120°应变花等。
本测试采用直角应变花,型号为TJ120-1.5-φ1.5,R=125Ω±0.2%,k0=2.08±0.81%
3、应变测量
    由于应变引起的电阻变化一般都非常小,需要用电桥将其放大读出。为消除温度带来误差引入补偿片。
    本实验采用YJD-27动静态电阻应变仪,采用半桥接法
4、相关标准
  1)“用钻孔应变测 决定残余应力的标准方法”ASTM标准:E837-81
  2)中华人民共和国船舶行业标注:“残余应力测量方法,钻孔应变释放法”
  3)中华人民共和国机械行业标准:“振动时效工艺参数的选择”JB/T5926-91

二、测试结果
其中E=206×109N/M2,A=-0.0725,B=-0.1514,附加应变=-49,钻孔φ1.5,深2.0mm

三、结果分析
    经过振动时效,五个工件的焊接残余应力分别由时效前的209、203、196、242、235Mpa降到88、97、62、102、88Mpa。 根据JB/T5926-91,时效处理达到标准要求。